上半年,東灘煤礦多措并舉,深入開展“五轉五增五提升”活動,緊盯降本增效不放松,不斷強化全員節支降耗意識,牢固樹立精打細算的思想,全方位、全過程、全員參與節支降耗,厚植“責任田”,深挖“增效點”,做深做細節支降耗大文章。
細分析,找準節支降耗創效點
“翻卡升井的矸石車、垃圾車前,再翻一翻、撿一撿,看有沒有能使用的廢舊材料。”該礦運搬工區地面車間班長肖賢亮安排工作時不忘提醒大家。
該礦以“思想挖潛”為先導,全面強化全員節約意識。通過班前班后會、微課堂等載體深化形勢任務目標教育,并組織技術員、工班長座談,深入剖析各崗位、各環節的節支降耗創效點,引導員工從節約每度電、每滴油,不浪費一個螺栓、彈墊做起,扎實開展節支降本、修舊利廢活動。

同時,緊密結合工作實際創新管理思路,聚焦成本管控、設備管理、材料計劃、技能提升等關鍵領域,完善制度、細化措施、落實責任。積極發動職工開展技術攻關、工藝改造、修舊利廢等活動,深挖班組潛能,在多個維度上全力推進節支降耗工作。
在此基礎上,層層分解指標,壓實責任鏈條,構建起“事事有人管、全員都算賬,層層抓落實、人人都增效”的工作氛圍。
控源頭,擰緊節支降耗控制閥
該礦立足工作現場,不斷提升精細化管理力度,通過思想加壓、制度加碼、考核加力等措施,力求從“指縫間”摳出“大效益”,維修人員用靈活的雙手,讓“下崗”的配件重新“上崗”,廢舊的膠管,工字鋼的邊角料做成守護軌道運輸安全的“神器”。
針對以往氣動電磁閥因風源雜質導致氣道堵塞、閥芯卡滯而頻繁報廢的問題,該礦組織運搬工區、機電維修班深入開展技術攻關。維修人員通過深入研究電磁閥結構原理,經反復拆解試驗,成功總結出一套行之有效的“氣道疏通維修法”。該方法首先利用注射器向閥塊氣道注水,并輔以手動氣泵加壓,借助水流沖擊力清除氣道內積存的灰塵及金屬碎屑等雜質,直至水流暢通。隨后,使用細毛刷、棉簽或壓縮空氣徹底清理閥芯腔內壁的油污、雜質及磨損碎屑。對于存在表面劃痕或磨損的閥芯,經精細打磨拋光后重新組裝。實踐表明,應用此法修復的電磁閥性能恢復良好,可重新投入使用。

此項創新維修技術的應用,顯著降低了電磁閥更換頻率,有效節約了材料成本。“雖然我們多付出了勞動,能為節支降耗出力,內心充滿了成就感。”維修技術人員翟兆孝邊維修邊感嘆道。
挖潛力,巧打節支降耗增效牌
該礦從細化管理上著手,嚴格把控材料領取關,強化現場物料配件的使用監督,加大交舊換新考核力度,加強過程管控,細化指標考核,向管理要效益,打好節支降耗“組合拳”。

通過聚焦物資管理全環節,實施精細化管控,嚴格依據月度實際需求提報材料計劃,經工區主要負責人對領取數量及用途親自審批后,除應急特批外,嚴格執行“只能少用、不得超領”的剛性原則,從源頭上嚴控材料消耗。同步強化物料使用過程監管,規范扎帶、油脂、鐵絲等易耗品的使用標準;并剛性推行“交舊換新”制度,加大廢舊配件回收考核力度,有效杜絕材料浪費。通過上述閉環管理措施,在保障生產的同時,顯著提升了資源利用效率,有力促進了全員精打細算、勤儉節約意識的養成。
“以前,各班組為了使用方便,能領多少就領多少。現在,該交的舊物資盡數交,不該領的一件也不多領。往常維修設備能換的配件就換,現在能修的盡修,能用舊的就不用新的,大家的節約意識在不斷增強。”該礦運搬工區技術主管馬志鵬介紹道。