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職工風采

魯南化工:環(huán)己酮蒸汽凝液熱量回收進階之路

作者: 李楠楠  陳婧   發(fā)布日期: 2025年10月15日

魯南化工環(huán)己酮車間蒸汽凝液回收項目,通過流程改造,實現(xiàn)蒸汽梯級利用,讓凝液熱量從“單向釋放”變?yōu)椤岸嗉壊东@”激活了工藝生產(chǎn)的“能效之能”

頭腦風暴錨定創(chuàng)新方向

“現(xiàn)有凝液回收流程是不是太‘粗放’了?怎么樣才能將凝液里的熱量繼續(xù)利用?”2025年7月,面對環(huán)己酮裝置蒸汽消耗偏高、脫鹽水用量大的行業(yè)共性難題,環(huán)己酮車間主任張厚智在研討會上的提問,開啟了車間技術(shù)人員的頭腦風暴。

團隊成員從工藝原理、設(shè)備性能、能耗數(shù)據(jù)等維度展開“地毯式”分析。

在數(shù)輪思想交鋒中,“新增0.6MPa冷凝液閃蒸罐”的創(chuàng)新方案逐漸清晰:讓2.5MPa、1.3MPa蒸汽凝液先進入新增閃蒸罐,副產(chǎn)0.6MPa蒸汽并入酮塔再沸器,閃蒸后的凝液繼續(xù)進入原有閃蒸罐副產(chǎn)0.3MPa、0.1MPa蒸汽。這一“梯級閃蒸”的思路,既填補了能量利用的“斷層”,又滿足了溴化鋰機組對冷凝液溫度的要求,成為破解能耗瓶頸的“破局點”。

多方協(xié)調(diào)凝聚攻堅合力

“蒸汽凝液回收項目從啟動到投用僅20余天,離不開跨部門的深度協(xié)同。”環(huán)己酮車間黨支部書記屈政說。

機電部與車間緊密對接,全面梳理公司利庫資源,將閃蒸罐、閥門、管線等全部利舊,實現(xiàn)項目材料“零外購”。安監(jiān)部全程參與施工風險評估,針對高空作業(yè)、動火作業(yè)等環(huán)節(jié)制定專項防護方案,同步核查流程環(huán)保合規(guī)性,確保項目“安全投產(chǎn)、綠色運行”。

這種“車間主導(dǎo)、多部門聯(lián)動”的協(xié)同模式,打破了部門壁壘,讓項目跑出了“環(huán)己酮加速度”,也為公司內(nèi)部資源整合作出標桿范例。

現(xiàn)場把控筑牢“創(chuàng)效之基”

化工裝置安全效益運行藏在每一個操作細節(jié)里。項目投用之初,多次現(xiàn)副產(chǎn)的各等級蒸汽壓力不匹配、凝液輸送不暢的問題,車間技術(shù)骨干人員仔細排查,找出問題癥結(jié),立即組織清理建立“小時級”生產(chǎn)報表,每小時記錄一次蒸汽消耗量、脫鹽水消耗量、閃蒸罐壓力等核心參數(shù),確保異常情況即時發(fā)現(xiàn)、即時處置。針對不同生產(chǎn)負荷下的凝液流量變化,動態(tài)調(diào)整閃蒸罐的壓力設(shè)定值,同時降低酮塔和烷二塔的蒸汽規(guī)格,收獲了較好的節(jié)約效果。車間運行精益管理思維,找到了熱能浪費的地方,并研究出余熱回收的可行方案,使蒸汽用量和脫鹽水用量大幅下降,每年節(jié)約成本700余萬元。

蒸汽凝液回收項目,是車間降本創(chuàng)效的成功實踐,接下來我們在精益管理、提升能效的道路會開展更多有效實踐”張厚智說。